攀枝花鋼城集團(tuán)廢舊物資分公司鐵粉車間檢修班,現(xiàn)有職工10人。今年初以來,面對設(shè)備逐步走向“老齡化”的不利因素,他們堅(jiān)持當(dāng)好設(shè)備“保姆”,充分發(fā)揮自主維修的主動性,竭力減少設(shè)備故障和非計劃檢修次數(shù),確保最大限度地提高設(shè)備作業(yè)率。
安全隱患查出來
由于鐵粉車間內(nèi)抓斗吊的走道狹窄,配電柜與小車行走間的間隙太小,致使柜門不好打開,并有些被撞變形,檢修作業(yè)時,安全距離嚴(yán)重不足,極易發(fā)生安全事故。為此,該班組及時將老舊的配電柜重新配置,并向外移動500毫米,消除了隱患。針對除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口的溫度一直處在50攝氏度~65攝氏度之間,為防止人員燙傷,該班組及時焊接了防護(hù)欄桿進(jìn)行隔斷,防止人員進(jìn)入該區(qū)域而被燙傷。該車間;穾旆康呐艢馍壤匣瘒(yán)重,為增強(qiáng);穾旆康目諝饬魍ǎ苊獍l(fā)生火災(zāi),該班組人員及時予以更換;(yàn)室內(nèi)配電柜的電器線路雜亂且老化嚴(yán)重,為確保用電安全,檢修班人員及時予以梳理和更換!
技術(shù)改造整出來
為了提高設(shè)備的可開動率,減少維修時間,檢修班職工針對圓盤給料器的盤面與原料之間長期磨損,造成損壞嚴(yán)重,更換時要連減速機(jī)一起拉出,并用拉馬取下接手,3個人要工作一天才能完成的實(shí)際,及時將給料器的盤面改成雙層16毫米的鋼板。當(dāng)盤面磨損嚴(yán)重時,只需要將上層鋼板換掉,兩個人就輕松搞定,更不需要移動減速機(jī),每次設(shè)備的更換時間由8小時縮短到1小時,由每月更換一次延長至3個月更換一次,按每小時生產(chǎn)2噸鐵粉計算,全年可創(chuàng)效112萬元。
成本效益省出來
鐵粉車間的高壓泵現(xiàn)由繼電接觸器控制,高壓泵每天只有在清掃現(xiàn)場衛(wèi)生的時候,壓力要求最高,平時只需要50%的壓力即可,如何能更好地降低耗電量,該班組職工想到了安裝了變頻調(diào)速器的辦法,這樣一來,即能節(jié)約能耗,也有效延長了高壓泵的使用壽命。電動機(jī)為15千瓦,每天只有2小時的滿負(fù)荷,按照電價0.7元/千瓦時計算,每天可降低電耗費(fèi)用為115.5元,全年可節(jié)約電費(fèi)4.2萬元左右。
該車間以前清理現(xiàn)場物料時,用的是工業(yè)水沖洗,為有效降低成本,該班組及時在污水池增加自動抽水裝置,即能夠?qū)崿F(xiàn)水位精準(zhǔn)控制,防止污水池的水外排,防止環(huán)境污染事故的發(fā)生,也能實(shí)現(xiàn)廢水再利用,由污水池中的循環(huán)水代替工業(yè)水沖洗物料,有效節(jié)約了水資源。
在鐵粉車間作業(yè)現(xiàn)場,隨處可見檢修班忙碌的身影,他們辛勤的耕耘,換來的是車間設(shè)備完好率達(dá)到90%以上的滿意成績。他們將一如既往地努力著,以“提高檢修質(zhì)量、減少故障維修時間、保證設(shè)備運(yùn)行效率”為根本,破解一個個故障難題。